第1题:
第2题:
产液量高的油井()。
第3题:
原油外输标定操作步骤不包括的一项是()。
第4题:
涂料取样时,每增加()桶时,取样数加1。
第5题:
自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用()
第6题:
取罐侧样时,取样前应用被测取样的产品冲洗()。
第7题:
1997年10月4日,某化工厂聚丙烯车间聚合工段三班操作工发现正在生产的7号聚合釜内有异声。停车分析原因:是釜内搅拌轴下沉使下部带式搅拌叶与釜底部接触摩擦所致。 10月6日上午,车间领导决定进入釜内部确认原因后进行处理。工段长联系车间综合班插好釜上部与系统连接管线的4块盲板,将人孔打开,然后在釜底通过与4号闪蒸釜连接的Dg150管线插真空进行空气置换,使釜内氧气及可燃气含量达到进釜条件。此时,按照检修该釜的盲板图规定,还有1块盲板应加在与4号闪蒸釜连通的管线上,但实际操作中,只是将该连通管线上的2通电磁阀关死,未加盲板。检修人员进入釜内检查,确认是搅拌轴下填料箱备帽螺栓松动,并进行了复位。为防止今后出现这种现象,车间决定将备帽螺栓焊死。 10月8日12时30分左右,车间联系油品站分析工再次对该釜取样分析,准备进釜焊螺栓。分析工在釜内距人孔1.5米取样。13时得出分析数据:釜内可燃气含量0.4%,氧含量20%,允许进入釜内作业。14时40分检修车间焊工来到现场进行电焊作业。为保险起见,先做明火试验,将一点燃的纸团从人孔扔入釜内,未发生异常。于是焊工顺着人孔下到釜内,当头部与人孔边缘几乎同高时,釜内突然发生闪爆。焊工被气浪从釜内冲出,头部撞在上层铁平台上,当场死亡。在釜外的另1名检修工,由于气浪作用,也造成轻伤。事故发生后,采样分析4号闪蒸釜丙烯浓度为12%,清理7号釜时找到了未燃尽的纸团。 请分析事故原因和经验教训?
第8题:
取工艺气体时如有冷凝液,应先(),将冷凝液排除,再打开取样阀取样
第9题:
第10题:
左
右
下
上
第11题:
变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为21~50时,应取样(3)桶。
变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为51~100时,应取样(7)桶。
变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为101~200时,应取样(10)桶。
变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为201~400时,应取样(15)桶。
变压器绝缘油小桶运输每批油的桶数为401及以上时,应取样(20)桶。
第12题:
经授权的取样人员
经培训合格的取样人员
有经验的人员
经考核合格的取样人员
第13题:
第14题:
对桶或听的取样,取样前应将桶口或听口朝()放置。
第15题:
涂料取样时,不可将桶内涂料搅动后再取样。
第16题:
应当按照经批准的操作规程取样,取样人员要求为()。
第17题:
取桶样时,应把洁净的取样管伸进油中约()mm深处取样。
第18题:
可以设置取样废油回收桶,将装置取样、分析化验剩油进行回收。
第19题:
某橡胶车间聚合工段终止釜的取样处发生火灾,造成直接财产损失25万元,1人当场死亡,9人重伤。据调查,该釜内有经聚合的汁液及未完全反应的丁二烯。该釜的取样管距离其下方的铁质操作平台60cm,取样时将铁质取样桶放在平台上,胶液从管口喷出速度一般为2m/s。经了解,当天为防止胶液漏到操作平台上,在平台上铺了一层橡胶垫。操作工正常操作取样,打开旋钮的三分之一时,只有气体冲出,加大旋钮到二分之一才有汁液流出,待铁桶装至一半,操作工刚去提起取样桶时,突然发生爆鸣并伴有火光,接着取样桶内胶液也燃烧起来。经勘验,现场的电器设备均为防爆型。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该起火灾属于哪类性质的火灾? (2)引起火灾的起火物最有可能是什么物质? (3)根据案情,分析本案的起火原因。
第20题:
在完车后取样
应在分油机前取样
取样时应在取样阀处先放掉二倍取样瓶空积再取样
取样后取样瓶应密封并标明使用累计小时等
第21题:
第22题:
第23题:
对
错